一、故障現象:實際液位有變化,無指示或不跟蹤
故障原因:先導閥、氣管堵塞或水垢【處理方法:先導閥的疏通、清洗、更換】
故障原因:浮子破裂【處理方法:更換浮子】
故障原因:浮子堵塞【處理方法:浮子的清洗】
故障原因:變送器損壞無電源【處理方法:檢查電源信號線連接端子】
二、故障現象:無液位,但指示zui大
故障原因:浮子脫落【處理方法:重新安裝】
故障原因:變送器故障【處理方法:變送器更換】
三、故障現象:指示有液位,但zui小
故障原因:扭矩管斷裂,支承彈簧片【處理方法:扭矩管或支承彈簧片的更換】
故障原因:變送器故障【處理方法:變送器的更換】
故障事例分析(1)電動浮液位計的指示大
①氣套鍋爐液位的工藝反映總是zui較大,不能調節,調節閥全閉,液位尚未下降,玻璃液位計顯示為零。 故障檢查、分析:分析原因可能包括:。 a .從浮子變壓器的結構和工作原理分析,浮子脫落時輸入過載,浮子整體遠遠超過浸入被測介質的浮力,此時差動變壓器的平衡電壓發生變化,變壓器的輸出電流達到20mA以上( 30mA左右)。 b .浮子本身的運輸部分發生故障,不能正常工作。 故障處理:拆下浮子變送器的頂部法蘭,浮子掛鉤仍然脫離喇叭的主桿,重新處理掛鉤,安裝浮子,用媒介調整浮子變送器,浮子變送器的零點和范圍均符合要求。 安裝浮子變送器的頂部法蘭,首先慢慢打開氣相截止閥,然后慢慢打開液相截止閥,浮子進入運轉。 加減液面與玻璃液位計一致,指示正常,自動投入。
②造氣沸熱鍋爐液位自動調節系統由于作業人員反應,該液位調節系統指示低,玻璃液位計指示為50%,調節計指示為30%,測試儀發現其信號對應調節計指示。 但是,在進行處理后,zui指示很大。 故障檢查、分析:電動浮子變送器堵塞現象及粘著物卡在浮子上,判斷液位指示低。 故障處理:將調節器置于手動狀態,使閥門位置保持一定開度,確保生產,到現場清洗電動浮子變送器,確認沒有堵塞后,關閉排出閥,打開氣相和液相截止閥,接通電動浮子變送器。 此時變送器的輸出報頭指示液位為100%以上,從處理過程來看,浮子脫落,zui可能變大。 浮筒脫落的主要原因是清洗污垢。 該浮子的掛鉤為長方形結構,中央孔為長方形,開孔l的上表面較小,下表面較大,因此浮子室拔出凈化介質后,突然打開液相閥,在浮子室內介質有向上的趨勢,浮子容易脫落。 摘下浮子變送器的上部凸緣,浮子變送器的零點和范圍仍然從變送器的主桿上脫離,對鉤進行再處理,安裝有浮子并在介質上對浮子變送器進行調整,浮子變送器的零點和范圍均符合要求。 安裝浮子變送器的頂部法蘭,首先慢慢打開氣相止動閥,然后慢慢打開液相止動閥,浮子開始運轉。 加減液面與玻璃液位計一致,指示正常,自動投入。
③某塔的液位測量采用浮動液位計,在同一位置設置玻璃板液位計。 浮動液位計指示60%時,玻璃板液位計指示滿刻度。 故障檢測、分析:用浮標計測量塔臺水平是一種比較常用的測量方法,在安裝浮標計的同時,也可安裝玻璃板水平計,技術人員在生產現場巡檢時可以比較直觀地觀察塔臺水平。 在這種安裝方法中,兩個儀表的指示往往不一致。 發生這種故障的過程操作員大多認為浮子水平計不正確,儀表維修人員也一般是蕞初檢查浮子水平計。 關閉浮子液位計的壓力閥,打開排出閥檢查零點,向外部浮子注入液體,檢查指示是否變化,根據刻度值調整不正確的情況。
具體來說,檢查浮子液位計是否存在故障,直至出現該故障現象。 檢查玻璃板液位計也沒有堵塞。 然后,進行泄漏檢查,發現從玻璃液位計上部的壓力計的接頭泄漏。 由于微量泄漏,玻璃壓力計的氣相壓力較低,液位相對上升,引起玻璃液位計的假指示。 另一個是由于玻璃液位計的壓閥堵塞,液位下降時浮子液位計的指示下降,玻璃液位計由于壓閥堵塞,儀表內的液位不變化,有時兩個顯示值不一致。 故障處理:關閉氣相壓力表接頭,避免泄漏,玻璃液位計指示恢復正常,兩表指示一致。
(2)電動浮標計指示降低液氨槽液位的浮標計,液位測量寄存器僅指示40%,但滿足玻璃液位計的指示。 故障檢測、分析:浮動液位計變送器各部件未見異常,污染氣相、液相,均排出氣氨、液氨。 打開浮子,檢查扭矩臂和浮子沒有異常,但是取出浮子(中空)后,浮子才腐蝕,有砂眼,液氨泄漏。 故障處理:重新焊接浮子,校準,掛鐘,液位恢復正常。
(3)電動浮子液位計的指示不變化①浮子液位計LT801的指示不變化。 故障檢查、分析:浮子下部一次閘門可能被污垢堵塞,儀表指示無變化。 嚴格關閉上下快門,使材料干凈,打開下部快門表示材料沒有排出,證明快門關閉。 故障分析:技術人員通過快門一次后,儀表指示恢復正常。
②銅洗塔液位報警,浮子液位變送器的測量指示保持75%。 故障檢查、分析:變送器零件未見異常,污染檢查、氣相、液相均可排出氣體、液體。 打開浮子進行檢查,發現轉矩臂是由銅氨液的結晶固定的,因此轉換部件沒有得到隨著液面水平變化的轉矩變化,測量信號沒有變化,不能反映液面水平的真實值。
故障處理:清洗后的晶體返回,重新制表,系統工作正常。
(4)電動浮動液位計的指示①熱交換器外浮動液位計的指示非常線性。 故障檢測、分析:原因分析了液位調節閥開關是否直線、換熱器本身是否故障、儀表本身是否故障三種情況,排除了檢測技術和設備人員前兩種可能性。 然后,進行儀表的供電、浮子的檢查、儀表的接線、內部的檢查、儀表的調整。 檢查儀表供電沒有問題,儀表內部有水印,檢查儀表時,儀表電流輸出緩慢,無法立即對應重錘的變化而變化,因此存在儀表指示不線性的問題。 故障處理:消除更換儀表的現象。
②某石油化學裝置用浮子式液位計測量液位,但液位顯示常有漂移、滯后。 根據現場的玻璃液位計的顯示值調查了浮子液位計的顯示值,兩表都不一致。 故障檢查、分析:儀表維修人員現場檢查浮液位計無故障。 打開閥浮子的上端蓋,看到浮子沒有懸掛,浮子和筒壁相互摩擦,摩擦力抵消了液面浮力的一部分,液面的顯示值變得不正確。 故障處理:吊起浮子,顯示值正常。
③某液位控制系統用浮子測量容器液位,液位變動。 故障檢測、分析:該系統在運行中,油污進入浮筒中,在低溫下形成淤泥,浮子運動不穩定,液位變化遲緩,調節器倒下時無法調節,反而發生了誤調節,液位發生了變動。 故障處理:污染后,波動現象消失了。
④浮子液位計的指示不正確,可能突然恢復正常。 故障檢查、分析:測量、校正二次儀表,未發現問題。 分析的故障原因在于運輸部。 檢查該部分發現,水垢和污水堆積在浮筒的下端形成粥樣污垢,因此打開排出閥排出時浮筒下降,與下端的粥樣污垢粘在一起,關閉排出閥液面水平上升時浮筒不能立即浮起,因此液面水平的顯示不正確,難以調節。 故障處理:立即清理底部污垢,儀表使用方便,顯示值正常。
⑤1臺浮子液位計在使用中發生異常是現場玻璃板指示50%時,浮子指示逐漸變大的現象。 故障檢查、分析:經儀表人員分析,判斷沉筒體可能有砂紋或裂紋后,結合技術拆除沉筒體,肉眼可見筒體裂紋。 故障處理:處理后儀表返回,未發生此類問題。
⑥浮子的指示與工藝玻璃板不一致。 故障檢查、分析:工藝玻璃板和浮子一次閥堵塞,浮子未能正確檢查。 故障處理:處理一次閥或重新檢查浮子。
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